高温风机基础沉降事故案例分析

 高温风机基础沉降事故案例分析
事故性质:
事故经过:
   风机振动逐渐变大,7月20日停车定检,测量风机轴承座时发现两轴承座已不水平,测量基础标高时发现东西,南北基础沉降不均匀。
停机时间及经济损失:
   造成回转窑停机53小时17分。
事故主要原因:
   风机基础整体下沉不均匀产生高差,使风机与液偶,液偶与电机不对中,从而造成风机水平方向振动超差。
   7月21日,高温风机轴承座振动值达13.7mm/s,轴水平窜动为3mm。经工程部技术人员及设备管理部测量后,确认为高温风机基础整体下沉。设备管理部测量结果为活动端轴承座下沉17mm,工程部测量结果为活动端轴承座下沉19mm。风机北面基础下沉32mm。随后对高温风机轴承底座进行调整,在活动端加垫20mm,在固定端加垫35mm,在液偶靠近联轴器端加垫1mm。测量径跳值为0.07mm,端跳值为1.17mm。23日开机后,24日、25日测量振动值符合规范要求,从7月26日以后,风机、液偶、电机振动值呈增大趋势,特别是自由端和电机的水平方向尤为明显,27日振动值为8.147mm/s,31日振动值为11.58mm/s(说明书要求振速小于4.6mm/s),轴水平窜动1mm。初步判断为基础继续下沉。
事故教训及今后的防范措施
   采取措施:密切注意风机基础沉降情况,加大风机振动检测次数。