二线A水泥立磨主电机烧瓦事故案例分析
二线A水泥立磨主电机烧瓦事故案例分析
事故性质:特大设备事故
事故经过:
2006年10月11日零点班,3:33停磨处理1#辊臂螺栓断。5:25启动立磨,约10分钟内主电机前轴瓦温度由31℃上升至76℃,前轴瓦温度高报联锁停车(70℃为值;75℃为值)。中控操作员联系电工到现场检查。6:20中控主任安排人员赶到现场与维修电工共同进行检查。检查结果:电机油站供油压力0.4MPa,在回油镜处检查前后瓦回油正常,前后轴瓦测温热电阻阻值113欧姆(约32℃),与用手感温度相符,测温元件接线及电机地脚等正常,中控室显示电流180A至310A。电工班长在确认以上情况后,约6:58分通知开磨,现场由电工和岗位人员监测电机。电机启动后,前轴瓦温度迅速上升至75℃,连锁停车。前轴瓦温度继续上升到95℃。马上汇报有关领导。
7:15水泥车间电气责工赶到现场进一步确认,并通知工程公司给电机做试验。在8:15左右,公司相关领导赶到现场,发现电机瓦供油压力0.22MPa,进过滤器供油压力0.4MPa,前、后瓦的回油正常。安排在等电机试验结果的同时,清洗油站过滤器。对过滤器压差、供油、回油、电机试验结果确认后,决定现场监控试车,磨主电机启动后发现前轴瓦有火化冒出,立即紧急停车。此时,前瓦最高温度52℃,后瓦最高温度47℃。用塞尺检查电机轴与端盖间隙,结果前轴瓦上侧0.4mm,下侧0.03mm。后轴瓦上、下两侧约0.3mm。据此判断前轴瓦有磨损,转子下沉。决定将前轴瓦拆下,确认磨损程度。
处理过程:
11日13:00开始到19:00,工程公司人员将电机前轴瓦的上、下两瓦拆下。发现上轴瓦受力侧面有一定磨损。下瓦面钨金有大面积被磨掉,电机输出轴有拉伤。确认电机前轴瓦已无法继续使用,决定由工程公司将电机拆出并运到工程公司检修厂房,解体电机彻底检查。12日22:30电机拆运解体完毕,发现电机定子,转子前部轻微扫膛。13日早晨,公司领导再一次确认后,决定整机去上海电机厂修理。
在电机厂试验,铁损不超标,轻微扫膛不必处理,只进行修轴、修瓦(2万元)。并对电机进行一次保养(3万元),同时测绘并制作滑环备件1个(2万元),电机厂修理工期为4天。
停机时间及经济损失:
此设备事故造成二线A水泥磨停机327小时,直接经济损失8.5万元。
事故主要原因:
该电机润滑系统工作正常,润滑油无变质、脏污,可以排除润滑问题造成烧瓦。经分析,认为此台电机烧瓦的原因如下:
1.由于近期立磨振动大,持续的时间也比较长,只9月份磨机就振停41次,辊臂螺栓切断11条。磨机没有规律的振动,油膜很难保持,出现轴与瓦接触,导致轴瓦磨损,油膜更难保持,最终导致烧瓦。
2.电机长期满负荷运转,绕组温度在100℃至110℃,机身温度达80多℃,夏季轴瓦温度68℃~73℃,使瓦温报警控制较高(:70℃,:75℃)。
事故教训及今后的防范措施:
1.针对立磨振动大问题,立即组织从工艺,设备方面彻底查找原因,彻底解决,排除事故隐患。
2.公司立即检查,修订相关的主机设备管理制度,特别强调在主机设备报警跳闸时,一定要相关专业人员到场,按设备要求进行彻底检查,并做好记录。
事故照片:无