一线B水泥磨主电机放电事故案例分析

一线B水泥磨主电机放电事故案例分析
事故性质:特大设备事故
事故经过:
   2005年9月17日11:45,44.11B主电机跳闸,主变告知中控说水泥磨系统有接地信号,中控通知电工到现场检查,高压盘上51SSM2和51SM1两个继电器翻牌,复位后检查高压盘和主电机都正常。13:00,值班主任联系电气责工,联系主变开磨,当中控开到选粉机机组时(磨主机的前一个机组),44.11B主电机跳闸,电工到现场检查未见异常。13:45中控主任联系主变开磨,当开到磨主机时,A、B两磨全跳闸,电工在电气室将高压小车拉出,去现场检查电机时发现电机西北侧着火,立即用灭火器灭灭。此时,高压盘上的4个保护继电器全部翻牌。检查着火处有烂笤帚和油污,判断应为电机打火引燃了笤帚和油污引起着火。于是值班主任联系公司相关领导到现场。
   1.现场检验确认和处置过程:
   公司相关领导赶到现场,听了岗位人员和电工的描述后,首先安排检查电机滑环室、电机主接线处、高压盘内外情况,外观检查没有异常。于是安排值班钳工拆主电机风筒和前端盖子,电工到主变借2500V高压摇表,办理主变停电手续,给主电机停电。同时联系机电公司作试验,检验主电机和主变接地信号问题。机电公司答复没有人,且仪器在六九水泥公司,且联系不上。在征得公司领导刘总同意的情况下,联系湘潭电机修理厂(位于丰润西马庄,该厂距离我公司最近,较有能力的大型高压电机修理厂),带仪器来厂进行鉴定。
   16:00左右,电机前端打开,检查电机定子、转子线没有发现放电打火痕迹,只是定,转子间隙发生了变化,两侧相差大概有3mm左右,间隙东侧大西侧小,检查定子和转子两个瓦座地脚螺栓没有松动,定位销位置没有变化,基础没有发现裂纹。于是决定把电机所有端盖全打开检查,安排钳工继续卸端盖和风筒,准备进一步检查。此时湘潭电机修理厂也带仪器来到,我们一同打开高压盘的接线端,解开电机线,拉掉互感器保险,检测到主变电缆正常,高压开关正常,到电机侧接地。又在电机下解开电机接线,检测电机接地,电缆正常。至此确认电机已接地。
   此时,电机所有端盖都已打开,大家仔细检查,找不到接地放电的痕迹。将此情况汇报给股份公司设备部李部长,指示我们说这种情况一定要抽转子检查。由于我们现场不具备抽转子的条件,考虑到湘潭电机修理厂在修理高压大电机方面具有一定实力,于是就决定拉到那里去抽转子检查。拆至18日凌晨5:00左右开始起运。
   2.电机损坏程度确认和修理过程:
   18日凌晨6:30,电机运到湘潭电机修理厂,将转子抽出彻底检查,寻找电机接地点。
   通过检查发现:
   1)定子线圈中部有2处硬币大小的放电烧痕,对应转子铁心中部也有2处硬币大小的放电烧痕;
   2)定子上网格状的通风孔内部风蚀较严重(此电机防护等级较低,为IP23),定子槽楔处风蚀最明显,其中间部位最重,边缘磨蚀近1mm。转子上的两点烧痕较轻,只是铁心矽钢片略有损伤,并未伤及转子线圈;但转子上网格状的通风孔内部也有风蚀;转子端部开裂较严重。
   3)定子转子之间没有发现电机扫堂的痕迹。以上三项检查结果都进行了拍照记录。
   4)对电机进行试验确认及维修:测得定子三相对地电阻分别为500MΩ、0.3MΩ、0MΩ;测得转子对地电阻500MΩ,直阻0.0065Ω,初步判定转子线圈问题不大。决定逐步拆解定子把线进行排除检查。18日,对地绝缘试验,明显放电的2个把线对地电阻0Ω,拆解2个把线。耐压试验,4个把线打压6500V放电,其余打压8500V没问题,再拆解4个把线。19日,再次做定子耐压试验,又发现2个把线打压6500V放电,再拆解2个把线。20日,先做转子耐压试验,3000V、60s,没发现问题。对转子清扫,处理端部绝缘开裂部分(填充固化),并对整个转子浸漆,以改善风蚀转子的绝缘状况,进烘炉120℃烘干24小时。下午再次做定子耐压试验,又发现1个把线打压6500V放电, 1个把线打压2000V放电,再拆解2个把线。拆解10把线后,再进行试验,耐压9000V、60s,一切正常。21日,按照回装工艺要求,回装电机定子完毕,作定子浸漆前直流耐压试验,定子合格,进行定子整体浸漆,进烘炉120℃烘干24小时,转子出炉,进行直流耐压试验,电压升不上去,判定仪器容量小,转子电容大导致。(因第一次耐压检验正常,没有怀疑转子问题,第二天回装前的验收试验,证明是转子耐压时击穿了)。于是就认为22日电机可以拉回来了。22日,定子出炉进行各项试验均合格。转子进行回装前试验,打压到1700V时产生了击穿放电。将滑环与转子分开,发现转子接地,滑环不接地。将转子两端钢丝捆扎带割开试验,发现3处打压放电,并沿线圈绝缘基带爬电。检查发现三处放电点在同一组线上(即直流的负极线),这组线有明显的过热现象,颜色为暗红色,对应滑环为最内部的两个环,磨损也最严重。判定原因为这组线绝缘老化,处理绝缘后烘干不彻底,打压试验时产生了击穿放电,再烘干一夜。23日,与设备部李部长协商,降低试验电压到1500V,再次对烘干后的转子进行耐压试验,1500V、60s,合格。于是,进行端部绝缘处理,填充固定,缠无纬带,再次浸漆烘干固化,120℃烘干24小时。24日下午,电机定,转子试验都合格,电机组装回运。
   3.电机大修后回装过程和遗留问题:
   24日下午电机运回现场,至次日凌晨1:00左右回装完毕,打表发现联轴器对中不好(联轴器左右差3.62mm)。如要彻底找正联轴器,需要重新找正电机、减速机、磨机中心线,再用一天时间也不见得可以找正完毕。经过与设备部李部长协商,决定先解决主要问题,进行主电机试车及单机运转考核。然后再决定是否进行中心线彻底找正。25日2:30~5:30进行主电机单机考核运转。6:00左右,由中控主任联系机械人员确定是否连接联轴器,机械人员说不能连。上午8点多开始打表,领导确定不再找正,连接联轴器。大约11点钟开磨。经过带负荷运转考核,电机可以正常运转。但是,电机中心线偏的问题还未解决。
停机时间及经济损失:
   此设备事故造成一线B水泥磨停机191小时,直接经济损失1万元。
事故主要原因:
   1.该电机防护等级较低(IP23),冷却方式为外引风强制冷却,且工作在水泥车间的较多粉尘环境中(近几年粉煤灰系统跑灰和磨机系统正压跑灰影响最严重),造成一些细小的粉尘微粒,随着冷却风长期磨损定子和转子的网格状通风孔内壁,即定、转子绕线的绝缘层。随着线圈绝缘磨损越来越严重,电机的绝缘等级也越来越低。在修理过程中发现此电机是三层绝缘结构,是很薄的一种(我们国家是九层)。为电机发生局部放电事故埋下了隐患。环境问题是造成电机损坏的根源。
   2.我们的四台同步电机担负着公司内功率因数补偿的任务,为补偿电网的功率因数,励磁电流调节得较高,这台电机励磁电流长期运行在1700A~1800A之间,功率因数调在超前0.97。长期运行在较高的电流下,转子温升很高,加剧了绝缘材料的老化。这是造成电机损坏的一个间接原因。
   3.该电机投入使用20多年,已接近其设计使用寿命,在老设备管理上,对定,转子间隙检查频率低,每年一次,造成定、转子间隙发生了较大变化也没有检查出来,是造成电机损坏的的一个因素;在年度预防性试验项目中,由于考虑电机绝缘试验对电机的破坏作用,就没有安排进行,造成对这些老电机的绝缘状况掌握不够;据电机修理厂的经验判断,电源中较强的5次和7次谐波的作用是造成电机绝缘薄弱部位放电的最直接因素。
   4.在对电机故障判断处理过程中,缺乏理性的手段。在主变通知B段有接地信号,电气室高压盘翻牌的情况下,没有摇测判断电机是否接地,就又指挥开机两次。是造成电机损伤恶化的一个重要因素。
事故教训及今后的防范措施
   1.在设备管理上,对全公司范围内的所有防护等级较低,运行环境较差的电机,如生料磨,水泥磨,煤磨,二线水泥2#循环风机等,严格要求各责任车间,专业巡检人员,充分利用停机机会,采用目测检查和定期塞尺检查相结合的办法,加大定转子间隙检查频次;同时,采用试验手段,对这些电机进行一次摸底普查,以确定运行中的这些设备实际状况,对绝缘损坏较严重的,要准备进行大修处理;并且,固定每年对这些电机进行预防性试验检验工作;对那些长期工作在温度高,恶劣环境下的电机,要定期检查内部积灰清况,有机会时,安排抽转子检查,彻底清理内部油泥和积灰,以免加剧电机绝缘的老化进度,降低电机寿命。
   2.丰润公司尽快出台一个高压电机出现故障时的处理规范,用理性的手段判断电机故障,尤其是各种信号继电器翻牌和出现接地信号时,更应进行理性的判断,不能草草收场,作出武断的决定,以免故障扩大,危机主机设备,造成无法挽回的损失。如主电机报故障跳闸后,所有故障信号在没有查清前不要复位;有过流,接地等信号出现时,一定要检查电机的接线,电机的滑环电刷,断电用2500V摇表摇测电机绝缘状况,进行排除判断。中控主任在未能确认故障彻底排除之前,不得指挥开启设备。
   3.在环境卫生方面,加强对这些电机所处环境的治理、管理工作,封堵可能进灰的地方,用墩布墩地而不是清扫,以免形成二次扬尘,严格电机冷却风机过滤网的检查更换制度,减少灰尘进入电机内部的机会。要坚持经常的把环境治理放在一个重要的高度来抓。
   4.配合公司设备部,在合理的范围内,逐步缩减用同步机补偿功率因数的额度,以降低励磁电流,保护电机转子绕组的绝缘,尽量延长电机的使用寿命。
   5.电机联轴器不正问题,对分体式电机的危害很大,需要在有较长的听机机会时,进行彻底找正。
   责任人处理结果:略。