一线B水泥磨辊压机电机烧毁事故案例分析
一线B水泥磨辊压机电机烧毁事故案例分析
事故性质:一般设备事故
事故经过:
2007年12月19日13:35左右,水泥车间磨主机巡检工接中控操作员通知,一线B水泥磨辊压机动辊电机跳闸停机(此时辊压机巡检工侯常发正在1A辊压机处理故障),迅速赶到现场检查,发现万向联轴节断裂,电机输出轴轴头弯,轴承端盖碎裂。随后报告车间,车间领导和技术人员赶到现场,经检查发现电机输出端万向联轴节在靠电机侧铰接处断裂,电机输出轴轴头弯曲严重,轴承内外小端盖均碎裂,负荷侧轴承裸露,轴颈处于炙红状态,非负荷侧轴承外侧小端盖破裂损坏,非负荷侧轴承向外(即东侧)移出约8mm,电机上罩松动错位,判断电机已无法使用,迅速报告相关领导,联系设备部相关人员,安排运行电工停电和解线,主管领导到达现场后,基于现状共同研究决定将电机拆下运往电机大修厂进行大修。16:30分工程公司将电机拆下并吊装落地。
随后将电机运往上海电机大修厂。当晚21:30将滦县公司辊压机电机借调到达现场,随后进行起重吊装、安装找正,接线并空载试车,连接万向连轴器,进一步找正并监视开车。至12月20日6:32辊压机正常开车带料运转。
停机时间及经济损失:
此设备事故造成一线B水泥磨停机16.95小时,直接经济损失6.8万元。
事故主要原因:
1.万向联轴器加油时间和记录:10月28日加一次油,12月18日加一次油。经对此联轴器十字头,滑键解体检查,润滑良好。
2.动辊电机保护跳闸,跳闸前未发现异常。
3.现场检查动辊轴向蹿动保护开关,动作正常。但经过实验,开关的动作有滞后,快速接近,离开触头时,开关不动作,属于电气元件响应时间长。
4.事故发生前电气主巡检9:00检查电机正常。
5.巡检工上午8:10、10:20对B辊压机巡检两次,未发现异常。
6.此电机轴承更换损坏频繁,2006年9月大修时更换新轴承,在2007年2月再次更换轴承。
综上所述,此次事故原因分析具体如下:
1.辊压机动辊在正常带料运转的过程中,由于辊缝的偏差造成万向联轴器产生了轴向力,引起电机轴向窜动。辊缝的偏差有两钟情况,即东侧辊缝大西侧辊缝小或东侧辊缝小西侧辊缝大,当在下料不均匀的情况下,这两种情况交替产生,而这种情况在正常生产时是经常发生的,因为它是受辊压机自身结构影响而必然产生的结果。因此在万向联轴器上产生了一个轴向力。
2.万向联轴器是靠滑键来传递扭矩,靠齿与齿接触面之间的油膜来减小摩擦力,吸收轴向力。同时万向联轴器在正常旋转时产生的径向摩擦力很大,仅靠油膜不能完全吸收轴向力,必然有部分轴向力要通过联轴器传递到电机转子上,作用于电机的轴承和轴承端盖上,在电机的转子上产生了一个或推或拽的力,即轴向窜动。
由以上两点可以看出,电机轴承在长期承受轴向交变载荷的情况下,必然造成电机轴承的损坏和电机轴承端盖的断裂。由于交变轴向力不能完全被万向联轴器吸收,作用在电机上,会引起电机轴承和轴承端盖承受交变轴向力。剩余轴向力过大时,直接撞击轴承,轴承受损造成轴承不转,顶坏轴承端盖,此时电机轴下沉,造成扫膛,电机扫膛后,电机产生剧烈振动,进一步使轴承温度急剧上升,引起轴承滚柱变形,由于温度过高造成电机轴弯曲,同时万向联轴器受力断裂。
此台电机在2006年9月发生过类似事故,造成轴承损坏,定子绕组烧毁,当时采取了加装动辊轴向窜动限位开关,当窜动量过大时报警停机,避免损坏电机。通过后移电机,车短联轴器等手段加大万向节补偿量的措施。
事故教训及今后的防范措施:
1.首先在此台电机轴承,绕组上加装测温元件并设定报警,停机保护,其他辊压机电机陆续加以改造。
2.监控轴承温度和声音变化,发现异常时,及时安排检修更换。
3.同装备研发中心和盾石机械公司结合,研究辊压机结构,彻底解决问题。
4.加强现场专项巡检,及时发现事故隐患。