大明某矿“2004.8.12”刮板输送机事故案例分析
大明某矿“2004.8.12”刮板输送机事故案例分析
2004年8月12日白班,E1N2采煤工作面于12点10分从距机头23块板开始调角,向机头放炮作业,放到距机头4块板时发现工作面刮板输送机卡劲,开始处理。12点45分,发现输送机底链大部分出槽,继续进行处理,在处理过程中,约15点30分副班长刘×由机头来到机尾,让其他人躲开后,自己站在机尾一排柱第二、第三棵支柱之间观察机尾情况,同时向机头打点通知司机开气。15点40分,刘×发现机尾飘链且链环刮机尾上沿,急忙伸手拽输送机上方打点线停气,就在拽点的同时,机尾翘起,因上链弹出打到刘的头部,刘头部后仰,脚底下滑,身体中下部滑入翘起的机尾下方,随即输送机上链断,机尾下落,将刘砸在下面。现场人员立即将机尾吊起,救出刘×,抬到地面并护送到铁煤集团公司总医院抢救,经医院全力抢救无效,于8月12日23时50分在医院死亡。
事故原因:
1、死者刘×身为当班副班长,自主保安意识不强,违章作业,处理输送机卡劲方法不当,强行打点开输送机,致使机尾翘起,且躲闪不及时,滑入机尾下方,是造成这起死亡事故的直接原因。
2、采煤队现场管理不到位,对工作面调角重点工作没安排队干部跟班。调角期间没有严格执行调角措施中的“保证工作面平、直”的规定,采场工程质量差,造成工作面不直且出现两个过渡段,工作面输送机头短,底链带货,输送机运行阻力大,出现卡劲断链。
3、输送机尾缺少锚固支柱,采取硬连接代替锚固支柱的错误方法,不符合《煤矿安全规程》中的“必须打牢刮板输送机头、机尾锚固支柱”的规定。
防范措施:
1、加强职工安全思想教育,提高职工的安全思想意识,减少违章现象的发生。
2、严格落实《煤矿安全规程》中对刮板输送机头、机尾必须打牢锚固支柱规定,杜绝类似事故再次发生。
3、加强采煤工作面的工程质量管理,特别是工作面处于收尾阶段时,更要保证工作面质量,防止意外事故发生。