济宁二号矿33下06轨顺自然发火事故案例分析
济宁二号矿33下06轨顺自然发火事故案例分析
一、发火时间:2000年9月27日
二、发火地点:33下06轨顺巷道顶板高冒区
三、火区概况
33下06工作面为济宁二号矿三采区底部边界的一个工作面,33下06轨道顺槽为该面最底部的一条顺槽,最底标高为-721m,该顺槽呈“S”型布置,紧邻孙氏店大断层,巷道为矩形断面,净高2.8m,净宽4.5m,锚网支护,设计掘进长度1900m。
巷道于99年12月份开始掘进,掘进过程中大部分巷道顶板破碎,巷道成形较差。2000年8月24日揭露落差7—8m的F91断层,揭露时发生冒顶,冒顶高度达8m,长度3—5m。由于顶板破碎,随掘随冒,在处理顶板时采用了工字钢棚、金属网、木背板支护,架棚区长62m,断层附近7m(冒顶高度6—8m),采取了打木垛接顶处理,29m冒高3—5m,其余26m顶板也较破碎。
2000年9月27日5时40分,距掘进面143m,29#—30#架棚肩窝处首先出现明火,采用注水方法扑灭明火后,对架棚段62m进行喷浆并打钻压注凝胶。10月22日在16#—18#架棚处又复燃,火势发展较快,直接灭火不能控制火势,于10月23日采用水淹法将火区封闭(参见图1示)。
四、事故治理措施
此次发火治理共分两个阶段
第一阶段:2000年9月27日—10月8日
9月27日5:40发现明火后采取了以下措施
(1)向明火周围打钻,插入水管,注水扑灭明火,到7:00明火基本扑灭。
(2)喷浆堵漏。明火扑灭后,由掘进队运喷浆机和喷浆料,于9月28日开始喷浆,共喷浆处理长度62m,个别地点,特别是巷道两帮原空帮处,喷浆质量未达到要求,仍留有部分空洞,给再次发火创造了条件。
(3)打钻压注凝胶。此次用煤电钻共打钻96个,要求钻孔打到巷道顶部,但实际操作时有部分钻孔未打到顶板,且钻孔间距较大,致使部分浮煤未被胶体覆盖,此次共注胶体170m3。
第二阶段:2000年10月22日—12月8日
由于第一阶段火源处理不彻底,导致10月22日再次发火,再次发火后采取了以下处理措施:
(1)水淹法直接灭火。由于33下06轨顺为实体煤独头巷道,且发火位置处在巷道最低点,有较好的水淹灭火条件,且再次发火来势凶猛,难以控制,不得已采用了水淹法直接灭火,从10月23日9:00—11月1日6:00,共向火区灌水8500m3。
水淹前,救护队将风筒自火区外断开,提高火区的压力,控制火烟的蔓延,接好管路后开始灌水,并随水面的上升,逐节回撤风筒,直到预定位置。灌水将巷道中原压风管路和原排水管路改成进水管,加大水量尽快封闭火区。
灌水原则:使水淹灭火区又保证综掘机安全 (综掘机迎头-705m水平,火区高冒顶板-708m水平) 。
理论依据: 气态方程P1·V1/ T1=P2·V2 / T2
P1、P2-----水封气室始终空气压力 Pa 实测P1=110.25Kpa
P2=P1+ρ水gΔh
Δh-----水柱两端