兴隆庄矿4306综放面下顺槽自然发火事故案例分析
兴隆庄矿4306综放面下顺槽自然发火事故案例分析
一、发火时间:1998年3月11日 23:30
二、发火地点:4306综放面下顺槽与4308结束巷交叉点处的三角煤柱
三、火区概况
4306综放面位于四采区上部,西南以铺子断层煤柱与杨村矿相邻,东部到四采区三号断层停采,南部与4308采空区相邻,煤层平均厚度为7.83m,该面地质构造复杂,对采掘有影响的断层有6条,其中四采三号断层落差7m,是引起这次自燃的重要原因。
为解决该面的煤炭运输问题,在4308结束巷内施工了小斜联巷与4306下顺槽贯通,从该联络巷到溜煤眼约90m巷道全部普掘施工,并通过四采区三号断层,96年底揭露该断层(如图所示)。
4306综放面于97年5月开始生产, 98年元月停采,工作面撤除完成后 ,在4306下顺槽外段进行改造、 维护,为4305网下综放面掘进施工创造条件,98年2月18日于4307停采线下头密闭内查出一氧化碳浓度为400ppm ,19日检查发现co 浓度上升到1000 ppm , 管子道风流中一氧化碳浓度为30 ppm ,并有浓烈的煤油味,经过分析认为,是4307停采线出现的高温点。通过对4307停采线均压调风,对停采线及其下头打钻注浆,一氧化碳浓度迅速下降,煤油味很快消失,施工钻孔的回水温度没有异常情况。
3月初,在4306下顺槽溜煤眼顶板(通4305采空区)有煤油味,一氧化碳浓度50 ppm ,4305下头闭外风流中有微量一氧化碳。分析认为4305停采线下头有自然隐患,通过向4305停采线下头及密闭墙内打钻注浆,没有发现异常情况。98年3月11日23:30,在4306下顺槽施工的人员向矿调度室汇报发现浓浓的烟雾,矿调度值班人员立即通知矿通风副总和救护队到现场核实情况。救护队到达4308结束巷时,因烟雾太大,无法深入探察火源,随敞开4306一号联络巷风门,使烟雾直接导入主要回风道,待烟雾退去后进入发火地点,发现明火,随即接通水管,进行直接灭火,但因火势太大,直接灭火未能奏效,现场人员被迫退离现场,并向调度室汇报了当时情况。3月12日公司领导接到事故汇报,立即赶到矿上帮助灭火,12日下午明火发展到管子道与4306下顺槽交叉口处,火势已无法控制,公司和矿领导随决定封闭火区,3月13日即完成了火区封闭,共建闭6道。
四、事故经过及治理措施
火区封闭以后又采取了以下措施:
1、封堵相关漏风通道。对4308岩集通向4306采空区的泄水孔、4308辅巷给煤机溜煤眼,4305岩集溜煤眼等处漏风通道进行了封堵。
2、调风均压,3月26日对4308结束巷、4306管子道、4310管子道进行了均压调风,调风原则使4#、5#、6#密闭的观测孔保持微进或微出风状态,平均每3—4天整个区域测风一次,为保证均压系统稳定,相关风门全部实现闭锁。
3、注氮控制火势发展,从4308结束巷闭墙外向4308管子道施工2个注N2孔进行注N2,但因氮气纯度小且设备又出现故障,注N2控制火势失败。
4、打钻直接灭火。对4306停采线、下顺槽及明火地点打钻孔31个共注泥浆9772m3,注胶体泥浆350m3。
98年12月2日,为准备4305工作面,四中车场至六中车场的管子道进行了排放瓦斯工作,为此打开了4#、5#、6#三道闭墙,未发现明火及高温1#—3#闭墙因注入大量泥浆,不再启封。
五、发火原因