小青矿“1997.3.1”顶板事故案例分析
小青矿“1997.3.1”顶板事故案例分析
1997年2月26日,掘进二队03班开始在W1W710#运输顺槽掘进施工。
掘进30m后,部分棚子变形严重。矿发现后,立即安排掘进二队处理,并指示掘进二队必须先修缮、加固后掘进。掘进二队根据矿里的安排,于1997年3月1日白班开始修缮,加固棚子。3月1日三班,掘二队安排03班继续修固棚子,当班出勤11人,分两伙作业。一伙由跟班副工长郑××带领杨××等三人加固修复变形较严重的第九架棚(从台棚向里数),一伙由组长尚×带领,在第九架棚里侧做修棚准备工作,清货和处理底板凹凸不平处。由于第九架棚变形比较严重,郑××等四人欲把棚替下,由于棚的左上侧有一块1m×0.7m×0.4m的浮石,影响替棚,郑××就安排杨××用撬棍将浮石撬下,他本人带领其他二人在一旁监护,并嘱咐杨××:这儿的压力挺大,顶板不好,要加小心。正当杨××用撬棍捅浮石时,郑××发现顶部往下掉货,就说:不好,快闪开!杨××未撤出便发生了冒顶事故,共推倒九架棚,将杨××埋住窒息死亡。
事故原因:
1、职工安全观念淡薄,自主保安能力差,是这起事故的一个原因.
2、准备修复的第九架棚部分帮顶拌子已拆掉,并且相邻的棚子加固不牢,是造成这起冒顶事故的直接原因。
3、已掘巷道部分帮顶拌子刹的不实、不牢,加之顶板压力大造成棚子严重变型,也是这起事故的原因之一。
4、掘进拉门后约5米,遇到了落差为0.8~1.0米的断层,而且该巷道顶板层、节理比较发育,又因顶板上1.5~1.7米处有一薄煤层线,致使顶板离层,造成巷道帮顶压力大,是这起事故的主要原因。
防范措施:
1、井下作业场所,凡地质条件发生变化时,矿机关职能科室、生产单位都要采取相应的措施,防患于未然。
2、强化生产现场的安全管理,认真执行“三大规程”,严格兑现施工措施,全矿各单位都要通过这起事故,举一反三,防微杜渐,查隐患、堵漏洞,做到不安全不生产。
3、大打工程质量会战,采、掘、维等各作业场所必须严格按矿井质量标准化标准施工,生产科、机电科等机关职能科室要严把工程质量关,不合格的坚决推倒重来。
4、采、掘、维各单位要重新贯彻局“顶板管理十条”规定,切实加强顶板