2008年7月6日机电事故案例分析
2008年7月6日机电事故案例分析
事故经过
2008年7月6日早班,矿安排皮带工区负责1911运输巷缩5号皮带机,采煤二区负责延长刮板输送机。皮带工区5时由值班副区长王太江主持召开了缩皮带人员班前会,会上传达学习了《1911运输巷5号皮带机缩皮带机安全技术措施》,强调了撤除皮带安全注意事项,要求施工人员执行好“手口示意”,做好自主保安和互保联保等工作。
6时30分人员到达现场,班长张连福安排人员开始施工,首先将皮带机尾段约100米托辊及吊架撤除完毕,然后,张连福安排部分人员到机头处撤除胶带。施工人员王跃光、栾国和在皮带机头处打好固定夹板,张连福将皮带接头割开。约8时,张连福自己负责点动5号皮带,安排其余人员全部到5号皮带机头前方往外拖皮带。由于5号皮带前方需要拐弯,使皮带与驱动滚筒摩擦力不足,皮带撤出很慢,身为班长的张连福很着急,于是他便站到机架上方,自己一边用手点动胶带输送机开关控制按钮,一边用脚踩踏皮带(以便增加摩擦力),操作过程中不慎将腿卷入两个旋转的驱动滚筒之间,此时,他随手仍掉按钮,驱动滚筒停止了运转,他大声呼喊“快打反转”。王跃光听到张连福喊叫,转身发现张连福被滚筒挤住,便立即过去扶住张连福,随后过来的栾国和立即将胶带输送机打正转,将张连福救出,并立即电话汇报调度室。现场人员将张连福经过简单包扎后,立即组织升井,8时50分送到集团公司中心医院进行抢救, 经全力抢救无效,于12时死亡。
事故原因
1、员工张连福身为班长,安全意识淡薄,思想麻痹,违章指挥,违章作业,图快、蛮干,站在皮带机头架上方用脚踩踏胶带,不慎将脚卷入旋转滚筒之间,是事故发生的直接原因。
2、员工王跃光,安全意识差,互保联保不到位,对张连福的违章行为没有及时发现并制止,是事故发生的重要原因。
3、安全负责人张玉福,现场安全监督检查不到位,安全责任心不强,对特殊岗位、关键环节,没有重点盯靠,对现场违章作业没有及时发现,是事故发生的重要原因。
4、当班安监员高显江,现场安全监督检查不到位,对特殊岗位、关键环节,没有重点盯靠,对现场违章作业没有及时发现,是事故发生的重要原因。
5、区队跟班副区长王太江,责任心不强,对班前会安排布置的工作监督落实不到位,对现场安全重点没有亲自安排部署和盯靠,是事故发生的主要原因。
6、区队技术副区长付新波,规程措施监督落实不力,对员工安全技能培训不够,是事故发生的技术管理原因。
7、区长姚吉奎是区队安全生产第一责任者,区队自主管理不到位,现场安全管理力度不够,工作缺乏执行力,对现场安全重点工作安排不细,是事故发生的管理原因。
8、书记李长春是区队安全教育第一责任者,对员工的安全教育不到位,自主保安和互保联保工作落实不够,对现场安全重点工作安排不细,是事故发生的管理原因之一。
9、职能部门管理人员安全监督检查不到位,疏于安全细节管理,对违章行为打击力度不够,“三违”现象没有得到有效根治,是事故发生的管理原因。
10、安监处主任工程师綦京国,对规程措施监督落实不力,对员工安全教育培训不够,现场监督检查不到位,是事故发生的管理原因。
11、机电副总工程师李长宁、对规程措施监督落实不力,对现场安全重点工作安排不细,现场监督检查不到位,是事故发生的管理原因。
12、安监处长徐洋,对现场安全监督检查不到位,疏于现场安全细节管理,是事故发生的安全管理原因之一。
13、生产矿长尹相太,对现场安全管理不到位,安全工作重点安排不严不细,是事故发生的管理原因之一。
14、总工程师杨凤成,对规程措施监督落实不力,对员工安全技能培训不够,是事故发生的管理原因之一。
15、矿长张忠新是全矿安全生产第一责任者,现场安全管理不到位,是事故发生的管理原因之一。
16、党委书记梁天东是全矿安全教育第一责任者,对员工安全教育不到位,是事故发生的安全教育不够原因。