龙首矿七工区王某井筒坠井死亡事故案例分析

龙首矿七工区王某井筒坠井死亡事故案例分析

1993年5月15日夜班,龙首矿七工区职工王某(男,24岁)在井口上车过程中坠井,造成王某重伤,抢救无效死亡。

一、事故经过:

1993年5月15日夜班,七工区提升运输班人员上班后,信号工曾某在信号房值班,董某等五人负责搅拌、装运6车混合料,然后停放在井口。于某等三人留在地表井口。董某、王某二人下到1400井口后,开始提升矿车、下料车作业。董某安排王某在井口东头打信号推车,自己在井口西头挂车。

4时40分,第五车料车下到1400井口位置,董某、王某二人没有打停罐铃,就进罐笼推车、拉车。矿车推出罐外三分之二时,被西边摇台尖卡住,董某走到东边与王某一起推,这时他们听到一声信号铃响,但二人没有引起注意,继续推车。突然,罐笼向上提升了1.6米,致使王某同矿车一起脱离罐笼,掉入井筒,坠落在1340码头门,被甩出罐笼卡在摇台和托台之间的董某急忙爬向井口打乱铃求救,王某因伤势严重抢救无效死亡。

二、事故原因

1、卷扬司机李某麻痹大意,思想不集中,误操作提升罐笼致使人和矿车坠井是事故发生的直接。

2、1400井口董某、王某在罐笼升到井口位置后,没有按规定及时打停罐铃,就进罐笼推车,冒险违章作业是事故发生的主要原因。

3、井口信号工曾某在没有接到停罐信号情况下,凭自己判断,认为罐笼已经到位,主观向机房发出了一声停罐铃是事故发生的重要原因。

4、作业过程三个环节都没有按作业程序和安全规程要求进行操作,井下没有打停罐铃,井口代替打停罐铃,是造成事故的间接原因。

5、七工区及其班队在安全管理上存在漏洞,对职工安全教育不认真,信号、竖井管理和操作混乱,井口安全设施存在隐患没有及时整改负有管理责任。

三、预防措施

1、强化竖井提升系统的安全管理,坚决制止和杜绝习惯性违章作业,严格按照标准化作业程序和动作标准进行作业。

2、七工区进行安全整顿,查找班队、工区及个人在安全生产中存在的漏洞、隐患,并制定出切实可行的整改措施

3、完善信号系统,调整充实七工区信号工,并重新进行严格培训考核,不合格者不得上岗。

四、事故教训:

提升操作岗位是矿山生产作业的关键岗位,要求操作人员要认真负责、责任心要强,工作中来不得半点马虎。思想麻痹,思想注意力不集中容易造成事故的发生、冒险蛮干容易引发事故、联系确认不到位更是容易在生产工作中造成不应该发生的事故。李某的注意力不集中,王某、董某的冒险作业、联系确认不到位,曾某的凭经验工作,均严重违反了操作规程,是导致事故发生的必然结果。事故中几人的心态都是安全大忌,绝对要不得