二矿区六工区李某铲运机下滑死亡事故案例分析
2000年12月25日15:30时,二矿区六工区铲运机驾驶学徒李某(男, 27岁)在1138水平1盘区5分层检修928铲运机时,因横趟在铲运机下安装油堵螺丝,铲运机突然下滑,车轮正好压在李某的腰、胸部,导致李某死亡。
一、事故经过
2000年12月25日白班,二矿区六工区排班时安排当班人员对928铲运机进行检修。李某、杨某、赵某三人的主要任务是打黄油,加注轮边齿轮油。排完班后,李某等人下井,将928铲运机开到1138水平1盘区5分层现场,分别用三角木和400mm大小的矿块掩住左右前轮、右后轮准备检修。饭后11:40时左右,开始对铲运机和台车进行检修作业,李某等三人给车打黄油,打完黄油的时候,采场停电,约13:30左右,李、赵、杨开始给928铲运机加注齿轮油,其时,趴在车底下的路某发现油底壳堵塞滑卸不下来。在场的杨某便叫魏某焊一下油堵帽,焊完,卸油堵螺丝,未卸下,魏从车底爬出来。这时,李某从食堂找来梅花扳手爬到车底下卸堵塞,卸下后递给杨四虎说“焊得不结实”,让再焊一下,15时50分左右,焊完,赵某顺手把车下纸壳拉到没有机油的地方准备上堵塞。李某说“我来”,便横爬在铲运机下面上油堵塞,在紧螺丝不到1分钟的时候,刚来到跟前的设备副主任陈某发现车在动,急喊“车怎么动了,快闪开”。等陈赶到左后轮看时,看到李某已被压在左后轮下面,经抢救送到医院时,确诊已死亡。
二、事故原因
1、在李某在铲运机下上油箱底壳堵塞时,因铲斗卸压,地面上有150—200mm厚的虚毛,车体下滑是导致事故发生的直接原因。
2、在检修铲运机时,车停在有坡的巷道,铲运机铲斗朝上,在掩车时,只用两个三角木和一个矿块掩住两个前轮和一个后轮,一个后轮没有掩,扣在地上长达4小时,造成铲运机在有坡度的道上重心失衡,从而导致车体下滑的是造成事故发生的主要原因
3、作业人员安全意识淡薄,未执行“在斜坡道不准停车检修”的规定,违章操作,有6人知道不能把铲运机停在斜坡道检修,但车辆仍然停在有斜坡的巷道检修是造成事故发生的重要原因。
4、违章指挥,现场安全员在现场先后两次看到群体违章行为没有制止,等于对操作人员违章操作的默许,也等于违章指挥是造成事故发生的另一重要原因。
三、防范措施
1、认真吸取事故教训,强化反“三违”和安全责任教育,组织职工认真学习无轨设备安全操作规程及公司、二矿区有关无轨设备的管理制度、规定,提高职工的安全意识和预防事故的能力,杜绝干部的违章指挥行为,提高职工的自我防范意识。及时抵制和拒绝干部的违章指挥,避免违章冒险作业。
2、严禁无轨设备在斜坡道熄火停车,或维修保养、加油等工作,在特殊情况下,比如在斜坡道发生故障,不能运行时,必须铲斗朝下,顶在巷道帮上,并用三角木垫好四个车轮。在平巷加油和维护保养时,也要垫好车轮,防止溜车。
3、加强无轨设备维护保养,保证仪表、灯光、喇叭、制动、电瓶、蓄能器、灭火器等安全保护设施齐全、完好、灵敏、可靠,职能部门要加强检查监督。
四、事故教训
违章指挥、违章作业是安全生产的大敌,对于违章指挥,职工有权停止作业。而在这起事故中,现场人员集体违章指挥,违章操作,安全员却视而不见,漠视职工的违章行为,没有尽到一个管理人员应尽的职责,从而导致事故的发生,可见,提高员工安全防护意识和安全防护知识,杜绝“三违”,是一项多么长期而艰巨的任务。