大柳塔矿12311工作面DBT3*1000KW运输机断双链事故

大柳塔矿12311工作面DBT3*1000KW运输机断双链事故

一、事故时间:2010年11月12日

二、事故地点:12311工作面

三、事故经过:

11月12日零点班接班正常生产,凌晨4:50煤机司机从70#支架处向机尾方向割煤。上层大块岩石坠落在采煤机摇臂与煤帮空隙中,司机调整摇臂高度,使得大块岩石通过运输机。看机头岗位工发现17#架前溜槽内堵大块,随即闭锁运输机,并通知工作面帮助处理。拉溜槽让大块通过,并要求控制台开运输机,运输机启动后溜槽内大块缓慢移动到6#支架处停滞不前。煤机司机随即闭锁运输机,将机头拉回,跟班队长通知控制台再次开运输机,运输机启动后班长异响并停机闭锁,查找故障点。检查发现运输机链子在机头链轮处断一平环,立即处理,6:30打开机头观察口,发现运输机底链有馈链现象,判断为运输机断双链,组织处理,23:30恢复正常生产,累计影响18小时40分钟。

四、原因分析

1、12311综采面113架—128架11月10日出现0.2—1.5米厚的构造,综采二队过构造措施不完善,是导致这起事故发生的直接原因;

2、跟班副队长组织处理大块矸石不当,是事故发生的主要原因。

3、现场人员操作作业不规范,煤机司机发现堵大块未放慢速度或停止割煤,处理大块造成工作面大量堆煤是造成这起事故的主要原因。

4、运输机在8#支架处底链断双链,需要用引链带动底链清理溜槽内堆积的大量煤块,处理难度大是造成本次事故处理时间长的主要原因;

5、零点班发现马蒂尔滚筒轴承高温(100度左右),综采二队利用处理断链时间进行更换马蒂尔滚筒,检修力量有限,矿方未能及时调遣其他综采队检修人员协同处理,是造成本次事故处理时间较长的又一原因。

五、预防措施

1、要求各矿井当工作面遇到断层或过构造时应制定可行、有效的安全技术措施,并严格执行。

2、各矿井要制定现场处理机电事故的相关预案,并严格执行。

3、要求各矿井发现影响设备安全运行的隐患时,应立即停机处理,避免事故扩大。

4、矿井再次发生机电事故时,跟班队长要及时汇报相关领导,并现场积极组织抢修,缩短故障影响时间。

5、各矿井当一个综采工作面同时出现两个或两个以上故障点,且排除故障难度较大时,矿机电领导必须及时有效地调遣检修力量完成现场的抢修工作。