大柳塔矿活井三盘区皮带带面撕裂事故
大柳塔矿活井三盘区皮带带面撕裂事故
一、事故时间:2012年4月2日
二、事故地点:三盘区胶带机机尾
三、事故经过:
4月2日23:20分,三盘区胶带机5#纵撕动作停机,给煤机岗位工检查发现从机尾滚筒向前上带约130m 、下带70m,共200米,行人侧距边650mm处钢丝绳拉出,立即闭锁胶带机,汇报调度室及跟班队干,矿调度室随即汇报设备管理中心和总调度室。
跟班队干和矿领导到现场检查发现,带面承载面钢丝绳被砸断2根,1根被拉出,另一根绳头向上方翘起长度约200mm,带面局部有叠加现象,毛边将5#纵撕拉线拉动。立即安排人员沿皮带巷检查,发现钢丝绳前端卡在4联巷底托辊和托辊耳子的缝隙里,末端拉到8联巷,末端为硫化接头断点,将现场情况汇报调度室。
矿里紧急组织人员进行抢修,对带面进行上下冷粘。于4月3日8:05分处理完毕,正常生产,共计影响生产8小时45分。
四、原因分析:
三盘区胶带机运输长度2950m,带宽1.6 m,带速4.5m/s,带面型号ST2000-1600(8+6+6),生产厂家青岛华夏胶带有限公司,于2006年11月投入使用,累计过煤量5100万吨。目前整条带面运行状态差,承载面中部600mm宽外露钢丝绳较多。 2011年12月更换800米新带面,计划剩余5300m采购新带面后进行更换。此次故障原因如下:
1、带面已经外露钢丝绳,矿方没有及时安排修补,是造成此次事故的主要原因。
2、活井12312面从3月上旬开始过断层,产生大量矸石进入系统。12上311-2面从安装开始一直割冲刷,矸石砸断钢丝绳是造成此次事故的直接原因。
3、岗位工没有及时发现钢丝绳头翘起,是造成此次事故的重要原因。
4、砸断的钢丝绳头在承载面上方,转到底带后在带面和底托辊之间,碰不到沿线的拉线纵撕保护,转过机尾滚筒后,毛边碰到拉线纵撕才停机,缺少下带面纵撕保护是此次事故扩大的又一原因。
五、预防措施:
1、要求各矿要在胶带机机头过渡架底带下方增加2组拉绳纵撕保护装置,机头底带发生撕带后能够实现及时停机。
2、要求大柳塔矿尽快上报专项资金计划,加快带面采购,对剩余的5300m带面进行更换。
3、大柳塔矿在未更换带面前,每天要对该带面进行巡查,对磨损严重的地方要制定相应措施,及时进行修补。
4、要求大柳塔矿提升工作面的生产管理,减少矸石上系统,避免大块矸石进入皮带,防止撕带事故的发生。