榆家梁煤矿52105面JOY7LS6/580采煤机左牵引部与电控箱对口螺栓断裂事故
榆家梁煤矿52105面JOY7LS6/580采煤机左牵引部与电控箱对口螺栓断裂事故
一、事故时间:2011年4月23日、4月25日
三、事故经过:
2011年4月23日早班接班后,正常组织生产,10点30分煤机由机头向机尾割煤至108#支架时,煤机司机发现割顶刀的左滚筒突然下降,立即停机进行检查,煤机电控箱与左牵引部框架连接的20条对口螺栓全部断裂,随即汇报调度室和相关部门后,经维修中心和矿技术人员现场鉴定,采取更换对口螺栓和焊接筋板处理, 24日凌晨5点恢复生产。
4月25日4:30在生产过程中,采煤机电控箱与左牵引部框架连接的20条对口螺栓再次出现全部断裂,26日5:00恢复生产,两次共计影响生产43小时。
四、原因分析:
该采煤机在2010年9月大修后,于10月份配套榆家梁矿52105工作面,截止4月23日,52105工作面共推进2420米,累计过煤量378万吨。
(1)该工作面近期出现200mm厚夹矸,煤机在割岩石过程中振动较大,造成采煤机左牵引部与电控箱对口螺栓松动及紧固力矩达不到要求,连接螺栓剪切断裂,是事故发生的直接原因。
(2)榆家梁矿未按照检修标准要求,对采煤机左牵引部与电控箱对口螺栓定期检查和紧固,未及时发现紧固螺栓力矩不够等存在的故障隐患,是事故发生的主要原因。
(3)2月21日大柳塔矿12311工作面发生该类型故障后,设备管理中心在全公司范围内进行了通报,制定了相关预防措施,并上传机电信息网,榆家梁矿未认真组织学习,吸取事故教训,是造成此次事故发生的又一原因。
(4)采煤机司机在生产过程中,未及时发现采煤机存在隐患,未能及时停机是导致事故扩大的又一原因。
(1)4月23日处理故障时所用的垫片为榆家梁矿综采队库存垫片,垫片材质及质量达不到要求,在有构造的工况条件下,生产过程中采煤机震动大,导致垫片严重变形、螺栓力矩达不到要求,是螺栓二次断裂的主要原因。
(2)榆家梁矿在第一次故障处理后,在生产过程中,未对采煤机运行情况进行重点监护,是造成事故再次发生的又一原因。
(3)由于系统缺件,联系包头JOY紧急送件,影响抢修时间6小时,是事故处理时间长的主要原因。
五、预防措施:
1、要求各矿井要严格按照检修标准,对设备进行检修,关键部位的连接螺栓要定期进行紧固。
2、各单位在有构造的工作面或特殊情况下,要根据现场情况,制定相应的检修管理办法,缩短检修周期,对于日常无法检查的部位,定期提报预防性检修计划进行检修。
3、各单位要认真学习、分析此次事故原因,吸取事故教训,并对现使用设备的紧固件进行一次彻底排查,发现隐患及时处理。同时各单位应及时查阅机电信息网事故追查报告,认真组织学习,制定预防措施,吸取事故教训。
4、要求各单位在处理各类设备故障时,严格执行公司相关规定,使用合格的备品、配件。
5、要求物资供应中心针对关键设备生产配件的库存情况,进行彻底排查,及时采购,避免因配件短缺影响生产。