支柱推到挤人事故案例分析
2006年8月18日22时30分,XX矿14061工作面回柱放顶过程中,由于老塘突然来压推倒支柱,发生支柱挤人事故,造成一人死亡。
一、事故地点概况:
14061顶层工作面采用走向长壁倾斜分层的采煤方法,煤层倾角12°~14°,使用钻爆法落煤,人工装煤,刮板输送机运煤,人工推移溜槽,全部跨落法处理采空区。支护方式为铰接梁配合单体液压支柱支护,支架型式为齐梁直线柱,顶板铺设塑料网,工作面最小控顶距为2.4m,最大控顶距为3.6m,采用“一采一准”,“两班一循环”的正规循环作业方式。
二、事故经过:
2006年8月18日22时30分,采三区工人王XX在14061工作面机尾以下第39棚回柱放顶时,老塘突然来压垮落,由于第37棚切顶线支柱缺一个柱牙,该支柱受压后倒向第38排柱,将躲避在第37棚处的职工王XX头部挤在两柱中间,造成颅骨骨折。后经医治无效,于9月2日死亡。
三、事故原因:
1、放顶前没有仔细检查施工地点的柱梁情况,第37棚切顶线液压支柱缺一个柱牙,支柱的支撑强度降低,造成支柱受压后迅速被推倒,是造成事故的直接原因。
2、放顶时没有放专人照坡,老塘来压时未及时发现并迅速撤离到安全地点,是造成事故的重要原因。
3、职工安全意识不强,操作不规范,自主防范能力差,是造成事故的间接原因。
4、工作面采用铰接梁配合单体液压支柱支护,工艺落后,稳定性差,是造成事故的另一个间接原因。
四、防范措施:
1、加强对单体液压支柱的管理,发现失效柱要及时更换。
2、加强顶板管理,工作面放顶期间两人配合作业,一人照坡,观察顶板,另一人作业放顶。
4、推广先进的采煤工作面支护工艺,提高采煤工作面支护质量可靠性、安全性。