汽机围带脱落,被迫停机检修
【简述】2008年10月21日,某电厂2号机组揭缸提效通流间隙调整在设计值下限,由于镶嵌围带过程出现偏差,动静之间出现了碰磨,造成围带脱落,引起轴系不平衡振动。被迫停机检修。
【事故经过】某电厂2号汽轮发电机组为东方D09机型,1988年12月移交生产,额定出力200MW,三缸三排汽。1997年机组A级检修时进行汽轮机通流部分改造,额定出力220MW。2008年01月01日-02月17日,2号机组进行揭缸提效检修,揭缸后在对通流部分间隙数据测量的基础上,特别是在对高、中、低压转子各部分跳动测量均符合不大于0.05mm的基础上,确定高、中、低压缸通流部分叶顶间隙、隔板轴封间隙、轴端汽封间隙均按照设计值下限进行调整,其中叶顶汽封重新镶嵌,材质为铁素体(0Cr15Mo)。检修中进行了三次全实缸测量间隙。修后热力试验汽轮机热耗比设计值偏高49Kj/Kwh。
2008年02月16日,2号机组检修后启动一次冲转成功,启动升速以及过临界转速,机组振动状况良好。从02月16日扩大性中修启动后到7月下旬,2号机组运行状况稳定。
2008年07月30日,2号机组1号凝结器胶球系统收球率偏低,解列1号凝结器检查收球网,在凝结器水侧放水过程中,3号轴瓦L侧轴振由108um增大到130um左右,R侧轴振由83um增大到120um左右,瓦振由32um变为48um,发现3号轴瓦振动变大后,立即停止解列凝结器水侧操作,但3号轴瓦振动基本没有再降,由于奥运保电要求,在制定了保证2号机组安全运行的技术措施,决定机组坚持运行,振动保护定值由原来的220um改为200um。2008年10月21日申请中调同意,2号机组停运检查。揭中压缸后发现17级脱落一组围带(含6支叶片),19级叶片脱落4组围带(其中3组含6支叶片,一组含8支叶片),19级叶片2组围带碰磨(均为6支叶片)。
【事故原因】
国产200MW机组设计不稳定及汽缸变形,机组揭缸提效通流间隙调整在设计值下限,镶嵌围带过程出现偏差,在7月30日解列凝结器时,轴承标高发生了变化,动静之间出现了碰磨,造成围带脱落,是造成此次事故的直接原因。
【防范措施】
1. 高度重视检修后机组启动,特别是通流部分间隙进行调整过的机组,启动过程中严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》的要求,调整过间隙的机组各项指标的控制要更为严格。
2. 间隙调整要遵循两项原则:转子的原始弯曲是正常的;转子的平衡状态是正常的,轴振应小于76微米。有一项达不到要首先进行解决。
3. 要以扣实缸的间隙值为准,扣实缸螺栓要热紧,紧力达到制造厂要求。
4. 汽封改造要严格控制,必须是技术成熟,改造的材料以及安装中的工艺要严格。