恩电厂#3炉受热面泄漏事件分析报告
1、事件经过
(1)3月30日15:50时,运行人员发现#3炉中部左侧炉墙人孔门有汽水漏出。当班值长即通知检修人员;16:00时检修人员到现场检查,确认受热面有泄漏,回复值长待晚上停炉进一步检查。
(2)3月31日0:30时,经打开高省Ⅰ管箱炉墙人孔门查看,确认高省Ⅰ在距吹灰端大约3.5m处有泄漏,#3炉泄压放水转冷炉。
(3)3月31日04:00时,#3炉高、低汽包压力为零,炉内各段烟温小于60℃,开始进行炉内检查,查出高省Ⅰ有5条鳍片管泄漏,从高省Ⅰ出水管往上计,从左往右计,泄漏鳍片管为:1-3、1-4、2-4、3-4、4-4,其中:
1-3鳍片管上有6个泄漏孔,泄漏孔在鳍片管上方偏靠1-4鳍管侧,6个泄漏孔沿受热管呈线型布置,泄漏孔间距为鳍片间距。周围鳍片腐蚀严重,成斜面朝上,单面腐蚀;
1-4鳍片管上有8个泄漏孔,泄漏孔在鳍片管上方偏靠1-3鳍管侧,8个泄漏孔沿受热管呈线型布置,从第1泄漏孔到第8泄漏孔有240mm。周围鳍片腐蚀严重,成斜面朝上,单面腐蚀;
2-4鳍片管上有4个泄漏孔,泄漏孔在鳍片管上方偏靠2-3鳍片管侧,4个泄漏孔沿受热管呈线型布置,泄漏孔间距为鳍片间距。周围鳍片腐蚀严重,成斜面朝上,单面腐蚀;
3-4鳍片管上有3个泄漏孔,泄漏孔在鳍片管上方偏靠3-3鳍片管侧,3个泄漏孔沿受热管呈线型布置,泄漏孔间距为鳍片间距。周围鳍片腐蚀严重,成斜面朝上,单面腐蚀;
4-4鳍片管上有1个泄漏孔,该泄漏点在鳍片管正下方,周围鳍片基本没有腐蚀。
(4)根据高省Ⅰ鳍片管泄漏情况及现常条件,由于鳍片管节距小,无法把泄漏的鳍片管全部更换,未更换的只能待以后#3炉小修时更换。本次处理情况如下:
1-3鳍片管更换了泄漏管段;
1-4、3-4是同一回路因条件所限无法换管采取堵管方式;
2-4、4-4是同一回路因条件所限无法换管采取堵管方式。
(5)此次把高省Ⅰ56个回路中堵了2个回路,对整个高压省煤器运行工况影响不大;要恢复1-4、3-4、2-4、4-4这两个回路需时3天(72小时),计划在小修或大修时再进行更换。
2、原因分析
从泄漏鳍片管外形来看:高省Ⅰ 4-4鳍片管泄漏孔在鳍片根部,且在鳍片管正下方;泄漏孔周围管壁、鳍片没有腐蚀。从高省Ⅰ4-4鳍片管泄漏孔形状来看应属制造遗留缺陷;1-3、1-4、2-4、3-4鳍片管管壁由于外部水蚀减薄造成泄漏。
高省Ⅰ鳍片管呈错列布置,此次高省Ⅰ受热面泄漏是高省Ⅰ 4-4鳍片管鳍片根部砂眼泄漏,向下喷射,一方面冲刷1-3、1-4、2-4、3-4鳍片管管壁,另一方面喷出的水在高温烟气中形成酸气,加速鳍片管外壁腐蚀,引发1-3、1-4、2-4、3-4鳍片管管壁冲蚀性减薄穿孔泄漏。
3、防范措施
(1)运行加强对锅炉参数的监控,及早发现锅炉受热面漏水情况。
(2)锅炉运行中如出现受热面漏水现象,及早安排停炉检查处理,避免喷射冲刷其他管束。
(3)定期对锅炉受热面进行水洗,减少受热面管外壁酸性腐蚀。
(4)检修部在锅炉小修时,安排专人对锅炉受热面进行目测检查,检查有无局部锈蚀及管壁变薄现象。
(5)检修部制定封堵管路的修复方案,待小修时完成。
(6)金属监督对换下管束进行检查,确定管道泄漏的原因,针对故障原因提出相关反措。