电厂#1机点火异常事件分析报告

1、事件经过
(1)4月2日,#1机启机点火后A、B、C、D火焰均闪烁,30秒后熄火遮断,经冲油(FQL1为23.7%)后再次点火正常,但FQLM1:0.19kg/s略偏小。
(2)4月7日,机组停机时在51.68%TNH时提前熄火遮断,点火时未见异常;(FQLM1:0.20kg/s略偏小)。
(3)4月8日,机组停机时在40.74%TNH时提前熄火遮断,早晨启机点火失败(点火时FQL1为0)。检查充油流量正常(FQL1为20.45%);检查20CF未见异常;检查旁通阀动作正常。将点火FSR值从25%改到30%、暖机FSR值从20%改至25%后,点火成功(转速为12.24%、FQLM1:0.23kg/s)。
(4)4月9日,启机第一次点火FQL1、FQLM1均为0,FSR为29.63%,点火失败,充油检查后并提高点火转速(18.55%),点火成功(FQLM1:0.43kg/s)。
(5)4月11日,机组停机时在51.59%TNH时提前熄火遮断,充油流量为0,检查确认为分配器卡死,更换检修部自修理的分配器后,充油流量为23.98%,参数正常。在试机过程中火焰探测器检测火焰闪烁,暖机时机组熄火跳机,充油放气后再次点火成功(转速为12.13%、FQLM1:0.28kg/s)。
(6)4月15日,机组停机时在52.77% TNH时提前熄火遮断,充油流量正常 27.86%,早晨起机第一次点火失败(FQLM1:0kg/s),提高点火转速(18.45%TNH)后,点火成功(FQLM1:0.35kg/s)。
(7)4月16日,机组停机时在36.00%TNH时熄火,充油流量正常25.71%,早晨起机一次点火成功(12.18%TNH、FQLM1:0.23kg/s)。
(8)4月17日,机组停机时在33.86%TNH时提前熄火遮断。当日更换了主燃油泵,在试机第一次点火(FQLM1:0kg/s)失败,提高点火转速(16.59%TNH)后点火成功(FQLM1:0.42kg/s);停机时提前熄火(51.26%TNH)。
(9)4月18日,机组早上起机一次点火成功(12.45%TNH、FQLM1:0.20kg/s)。
(10)4月19日,机组停机时在33.00%TNH时熄火,充油流量正常24.12%,早晨起机一次点火成功(12.48%TNH、FQLM1:0.26kg/s)。
2、原因分析
本次换下的F9-4流量分配器是2005年2月2日上机的返修件(该分配器到换下时已累计运行了1903h)。两只测速齿轮轴轴承因磨损,松旷度较大,导致分配器测速不准,即流量反馈出现偏差,从而影响了正常点火。
解体检查发现分配器太阳齿轮轴承的一只卡簧质量不过关脱落进入#2泵室直接导致了分配器卡死。
前期由于燃油分配器的原因导致点火失败,但更换燃油分配器后又出现点火失败,初步分析认为主燃油泵在低转速下出力不足造成。更换主燃油泵后,机组点火正常。
3、防范措施
(1)运行加强对燃机起停过程中相关参数(点火时FSR、FQL1、FQLM1、TNH、火焰联焰情况,停机熄火转速及熄火情况)的监控,每天作对比,及时发现燃油系统异常。
(2)运行作出燃机正常状态下启停机过程中每个阶段的TNH、FSR、FQL1、FQLM1、TTXM 数据表及对应曲线,存放在燃机控制室,便于及时进行数据对比,及早发现设备异常。
(3)燃机停机时出现提前熄火,运行人员应提前对机组进行充油检查,发现异常立即通知检修进行处理,保证机组能及时按调度时间并网。
(4)#1机近期在燃油系统点火不正常的原因未彻底查找清之前,为了查找问题或及时并网运行,在保证安全的前提下允许当班值长采用提高燃机点火转速(控制在20%TNH以内)的方法来进行点火(只有一次权限);允许热控先请示相关领导并得到批准后修改部分控制参数,待相关系统恢复正常后,修改的部分控制参数也应恢复回原设定制(其它燃机不允许采用此方法,如果需要则必须先请示相关领导并得到批准后方可执行)。
(5)检修在查找点火失败的原因,应先根据现象及相关数据进行分析,找出该系统可能存在问题的设备(如燃油系统的进油压力、单向阀开启压力、燃油伺服系统、电磁离合器20CF、燃油分配器、主燃油泵、控制系统等),然后根据检查的难易程度,本着“先易后难”原则进行排除,最终找到故障设备。
(6)检修部加强和国内相关厂家的联系,尽早实现燃油分配器、主燃油泵的购买和维修国产化,同时寻找能进行检测燃油分配器、主燃油泵工作状况的方法和设备,以便分析判断上述设备的实际工作情况,提高查找、处理设备故障能力。
(7)检修部对燃油分配器卡簧失效脱落原因进行进一步分析,找出解决办法。