高温过热器泄漏停机
一、 事件发生时间:2005年04月24日 二、 事件发生时工况:
机组负荷500MW,CCS方式运行。 三、 事件发生、扩大及处理情况
19时36分,巡检人员发现#1炉72米上部有蒸汽冒出,立即向值长汇报。经检查确认锅炉过热器发生泄漏。值长向有关领导及网调、省调汇报并申请停机。
19时40分,按调度令降负荷,负荷降至300MW,手动停炉,联跳汽轮机、发电机。事件发生前#1机组累计运行时间3224小时。经检查高温过热器出口A→B第15屏从外向里第14根管在管座下方第二个弯管背弧侧爆破,其它尚有12根管路吹损严重,分别是:14屏的第14根,15屏的第5、8、9、10、11、12、13根,16屏的第8、9、10、11根。
经过对热室内过热器出口管路进行全面检查,发现高过出口A→B第5屏第20根,18屏第17根、31屏第十七根弯管处有胀粗现象,并有氧化皮产生。第2屏第16根弯管处有严重硬伤。
处理情况:
1、高过出口共割管17根,入口割管4根,割开了相对应的炉内下U型弯。对直管进行了通球检查, U型弯进行了倾倒和拉通检查,联箱进行了内窥镜检查,在检查中未发现异物。
2、对更换的弯管要求锅炉厂冷弯后全部做高温回火处理。
3、管路焊接时要求T23、TP347H、T91全部进行内部冲氩,T23、T91进行焊前预热、焊后热处理。
4、对全部50个焊口全部进行超声波探伤。
5、增装8个温度测点。
四、 事件原因及扩大原因分析:
1. 直接原因分析:
高过管子局部材质变化,造成胀粗、爆管。
2. 根本原因分析:
在股份公司生产部及西安热工院的帮助下,共同对本次爆管原因分析如下:对#1炉高温过热器检查,确认#1炉高温过热器不存在大面积超温、胀粗现象,只发现4根内圈管子在弯头处存在鼓包、胀粗现象。从爆管爆口四周有明显的细小裂纹以及爆口形状,结合爆口材料金相分析,爆口处管子长期过热。
通过对炉内管道和爆管位置前后管材检查,未发现胀粗和材质变化,说明该管超温并不严重,而爆管和胀粗位置都在弯管处,可能存在下列现象:
a) 管子在制造、安装过程中采用火焰烧烤校正,部分管子烧烤过度引起管子局部材质变化,
造成胀粗、爆管。
b) T91管子在弯制后没有进行热处理,弯头内部可能存在较大的残余应力,造成持久强度
降低,导致弯管鼓包、胀粗。
c) 现场检查管子弯头,个别弯头内弧处有褶皱,弯头起弧点管子变形,说明管子弯制的模
具存在问题,造成弯头强度降低,发生鼓包、胀粗。
d) 管子内部可能存在有节流情况,使管内介质流量减少,造成汽温偏高,管子超温,管子
薄弱部位出现胀粗和泄漏。 五、 事件暴露出的问题: 1. 管子制造、安装工艺不良。
2. T91管子在弯制后没有进行热处理。弯头内部可能存在较大的残余应力,造成持久强度
降低,导致弯管鼓包、胀粗。
3. 管子弯制的模具存在问题,造成弯头强度降低,发生鼓包、胀粗。 六、 防范措施
1. 对爆开、胀粗的管子进行通球检查,使用内窥镜检查管道、集箱和管接座。 2. 对爆开、胀粗的管子加装温度测点,进行温度监视。
3. 西安热工院对胀粗的管子进行金相分析,和爆开管的分析结果进行比较,进一步确定胀
粗原因。
4. 遇有停机机会对高过管屏要进行全面检查。