平顶山煤业(集团)有限责任公司平禹四矿“8.1”重大煤与瓦斯突出事故

  2008年8月1日1时03分,河南平禹煤电有限责任公司四矿(以下简称平禹四矿)发生1起煤与瓦斯突出事故,突出煤量2555吨,突出瓦斯量26万立方米,造成23人死亡,直接经济损失830万元。

  (一)事故单位概况

  1.平禹四矿有关情况:

  平禹四矿是由平煤集团控股的国有煤矿企业。该矿距禹州市西南8公里,始建于1958年,于1960年建成投产。截止2008年6月,矿井剩余可采储量787.7万吨。矿井设计生产能力30万吨/年,开采二1煤层,井下有一采区、二下采区2个采区。

  平禹四矿属煤与瓦斯突出矿井,矿井瓦斯绝对涌出量10.17立方米/分钟。矿井通风方式为中央边界抽出式,建有三条进风斜井和一条回风斜井,回风斜井安装2台(一台运行,一台备用)型号为BDK-6-No19的主要扇风机(电机功率2×160千瓦,电机YB355S2-6),现工作负压2540帕,风机工作量4066立方米/分钟,矿井总回风量3910立方米/分钟,矿井等积孔1.53平方米。采区为分区通风,有专用回风巷。

  平禹四矿井下一采区和二下采区各设置一台60立方米瓦斯抽放泵(型号为2BEA-303-0),瓦斯通过管路排至专用回风巷内;配有三台由地面40立方米空气压缩机提供风源的压风系统,向井下采煤工作面、煤巷掘进工作面等作业地点供风;装配一套型号为KJ-7.N型安全监测系统。

  2.平禹四矿安全生产管理有关情况:

  平禹四矿设置有安检科、防突科、通风科等安全生产管理机构,配备有专职防突副矿长,制定有安全管理制度,建立了安全责任制。

  3.发生事故的12190机巷有关情况:

  12190机巷位于二下采区东翼,沿二1煤层(该区域二1煤层平均倾角13度,平均煤层厚4米,煤层顶板为大占砂岩,局部有伪顶,底板为泥岩、粉砂岩)顶板施工,工作面标高-361至-366米,垂深600米,设计走向长1320米,于2006年10月开始掘进,掘进方式为炮掘,事故发生前已施工978米;12190机巷开口以里600米采用工字钢梯形支护,顶宽3.2米,中高2.4米;剩余巷道采用锚网索支护,巷道断面为斜矩形,宽4.4米,上帮高3.2米。12190机巷掘进工作面煤体松软,煤体属IV类破坏煤,坚固性系数f值为0.12,瓦斯放散初速度△P为26,煤层原始瓦斯含量为9.23立方米/吨。

  12190机巷掘进工作面采用2×30千瓦对旋局部通风机供风,使用三专双电源供电并配有自动倒台、甲烷风电闭锁装置;安装有瓦斯抽放管路;设有T1瓦斯传感器(位于12190机巷掘进工作面距迎头5米处)、T2瓦斯传感器(位于轨道下山联络巷与12190机巷交汇处沿12190向其掘进工作面方向10米处)2个瓦斯传感器,设定报警值为0.6%,断电值为0.8%,量程为0-40%。

  (二)事故发生经过和抢险情况

  1.事故发生经过:

  2008年7月31日4点班,平禹四矿掘进二队在12190机巷掘进工作面迎头施工第5号抽放孔时,出现“卡钻”现象,钻杆被卡在孔内无法退出。监工刘某将该情况向防突队值班领导杨某进行了汇报,杨某认为“卡住钻杆的事过去也发生过”,就没有向矿领导汇报。

  2008年8月1日零点班,掘进二队、零点班值班领导屠某召开班前会,布置在12190机巷掘进工作面迎头继续施工8个15米深的超前预抽瓦斯抽放孔。事故当班共有14人在12190机巷作业,其中掘进二队11人(跟班队长1人,检修工1人,另有6人从事施工抽放孔作业、2人进行巷道支护、1人看管通风机),防突队监钻工、检修工各1人,安检科瓦检工1人。当班作业人员到达12190机巷掘进工作面后,大约在8月1日0点30分左右,开始使用ZDY-400型钻机施工超前预抽瓦斯抽放机。1时02分左右,正在12190机巷760米处的安检科瓦检工郭某和防突队检修工赵某听到几声“煤炮”声,并看到煤粉从掘进工作面方向涌过来,就立即跑进附近的避难硐室。同时向调度室报告了事故情况。这时,位于地面的通风调度值班人员通过安全监测系统发现12190机巷瓦斯浓度急剧升高,12190机巷T1瓦斯传感器断线不能探测瓦斯浓度、T2瓦斯传感器探测到的瓦斯浓度达到40%以上,井下12190风巷、二下采区总回风巷、一采区各作业地点等多处地点出现瓦斯超限情况。1时05分,采煤二队队长朱广寨从井下通过电话向调度室报告12160采煤工作面风流逆转。