#3锅炉(2008T/H)甲侧过热器安全门动作
【简述】
2004年7月24日,由于#3炉#6给煤机跳闸,运行调整操作不及时,造成#3炉甲侧过热器安全门动作。
【事故经过】
07月24日8:40机组负荷500MW;#2--#6制粉系统运行;总煤量:233t/h;主汽压:16.67Mpa;调门开度:95.5%;机组控制方式:协调。8:48,#6给煤机跳闸,首出“液压油压低”,就地确认为热工电磁阀与油管路连接处呲开。同时,协调将另外运行4台磨加煤至60t/h以上,操作员解除机组协调,手动减各磨煤量,准备启动1号磨煤机。8:49,值长令减负荷至450MW,煤量减至207t/h,关调门至93%。8:52过热器安全门启座:主汽压:18.18Mpa;过热汽压:18.406Mpa。操作员开大调门(负荷最高580MW),减小煤量,调整汽包水位,6秒钟后安全门回座。就地确认为甲侧过热器安全门动作,检查确认安全门确已关闭,全面检查汽水管道、炉水泵系统、水冷壁下联箱等处无异常。
【事故原因】
1、#6给煤机跳闸,#6磨继续运行,同时协调将其它运行制粉系统煤量加大,导致进入炉膛煤粉突增。
2、运行人员解除协调不及时,减煤速度慢,处理不够果断。
3、当时调令减负荷,关调门后,没有及时监视主汽压力变化。
4、启动#1磨,暖磨风量大,低温过热器出口温度高,一级减温水量由70t/h加大至171t/h,导致过热汽压剧增。
【防范措施】
1、机组协调方式、磨煤机自动控制状态,磨煤机煤量加装上限,最大值60T/H。有效的防止制粉系统跳闸,自动状态的磨煤机增加煤量过大。
2、加强对运行人员的技术和安全的管理,认真执行运行规程及安全规程的有关规定。
3、运行人员对制粉系统跳闸做好事故预想。