机组汽包水位高保护动作,机组跳闸
事件经过:1月4日,由于#1水塔填料有少量随循环水带入#1机组A小机冷油器中, 造成A小机冷油器堵塞,白天停止A小机进行冷油器清理工作。17:30工作结束,措施恢复,进行并A汽泵工作。17:50,负荷290MW,并泵结束,A、B汽泵均在自动方式,电泵备用。此时汽包水位缓慢降低,发现A小机由锅炉自动转至转速自动,事后查看记录发现由于正值降温,且#2期扩建机组厂房已暖封闭,所以采暖用汽量比较大,辅汽压力较低,造成A小机供汽压力不高,使A小机始终由CCS发给指令在加转速,最后全开调节门。此时汽包水位上涨过快,立即启动电泵,手动解列A汽泵,而此时电泵再循环出现故障,未及时开启,造成流量不足,电泵汽化,经调节无效,18:00汽包水位低至—330MM,锅炉跳闸。经分析原因,限制采暖用汽,更换电泵最小流量再循环电磁阀,机组重新点火,于21:16重新并网。初步原因分析:1、电泵再循环故障,电泵汽化,在A小机失去时给水流量不足;2、采暖负荷偏高,小机供汽压力不足,A小机调门全开,无法正常参与调节;3、运行调整不熟练,对紧急情况下处理考虑不全面。
暴露问题:检修人员设备维护不到位,电泵再循环装置未自动开启是导致非停的直接原因。采暖汽源分配不合理,以小机供汽压力不足,考虑不全面。
防止对策:1、加强设备治理,保证最小流量阀自动好用。2、提高操作人员应急状况下的事故处理能力,加强运行培训。3、合理分配采暖汽源,保证小机供汽。