五号炉低温过热器泄漏,停机处理

事件经过: 6月24日0:22监盘人员发现炉膛负压从-54Pa突升至+108Pa,A/B引风机静叶自动由79%开大至89%,给水流量由2017t/h升至2115t/h。运行人员就地检查发现炉46米西北角低温过热器区域有异音,汇报有关人员确认锅炉泄漏,同时机组降负荷。汇报省调调度员。7:50向省调汇报#5炉泄漏情况加剧,由于电网供电负荷比较紧张,不能马上停机,减负荷降压运行。8:12分机组负荷429MW,主汽压12.4MPa,炉膛负压再次从-121Pa突升至+163Pa,A/B引风机静叶自动由76%开大至83%, A侧空预器入口烟温由335℃快速降至304℃。给水流量大于主汽流量136t/h,二者偏差继续逐渐增大。机组投油降负荷,引风机静叶逐渐增大至90%,低过和屏过出口汽温出现大幅波动,明显偏高,屏过壁温超限严重。B侧屏过壁温超温幅度明显高于A侧(有交叉布置)。9:00,由于无法控制屏过壁温,并且机组补水量继续增大,无法维持机组正常运行,向省调申请停炉处理,9:10省调令开始滑停,10:31,#5机组与系统解列,停炉临修。6月29日23:30,临修结束,汇报省调,省调令#5机组转备用。6月30日8:20,#5机组与系统并网。
暴露问题:(1)、烟气气流在后包墙处因联箱和下部导向板改变方向,离心力作用烟气中灰尘浓度增加。(2)、水平低过入口右数1-1管与右侧包墙管出口联箱最小距离是30mm,上部右侧包墙管排与水平低过入口右数第一根管排之间距离为220mm,局部烟气流道发生变化,变窄,流速急剧增加,1-1管子局部磨损加剧。分析认为由于以上两项原因造成1-1管,局部严重磨损,管壁减薄,强度下降而爆管,这是本次爆管停炉的主要原因。检查发现南侧此管也减薄。(3)、由于右数1-1管泄漏的蒸汽冲刷,导致包墙过热器管子泄漏,并使右侧低温过热器联箱受到轻微冲刷。
防止对策:(1)、用耐火水泥在左右联箱角部封堵进行阻流,防止局部冲刷磨损。(2)、在左右角排管1-6排加防磨套。(3)、加强煤炭采购工作,提高煤炭质量。(4)、充分利用计划检修,从项目和措施方面,根据各系统、部件磨损特点,制定防磨措施,如采取加厚防磨套的厚度,加装阻风挡板等措施。