二号机组循环水系统故障,机组真空低保护动作跳闸
事件经过:当时运行方式为#1、2机组满负荷运行(600MW);#1机组循环水泵A、B运行;#2机组循环水泵B运行,循环水泵A再循环运行方式运行,其出口液压蝶阀消缺;#1、2机组循环水联络门开40%(按照电厂制定的循环水系统三台泵运行方式下反事故措施要求)。7月21日21:14,运行监盘人员#2机循环水压突然急剧下降,#2机A循泵出口门变黄色;循泵值班员就地检查发现该泵出口门已关到20%,出口门液压蝶阀油缸漏油严重,逐渐全关。当值运行人员按照《循环水系统反事故措施》要求,将#1、2机组循环水母管联络门开40秒;停A循泵出口门控制电源及油泵电源,停A循泵。7月22日14:45,检修部汽机班林某向值长报告,#2机组A循环水泵出口液压蝶阀漏油缺陷已处理好,做阀门开关试验,检查出口液压蝶阀油缸漏油情况。为防止在#2机组A循环水泵出口门开启时,造成循环水母管倒流,要求启动#2机A循环水泵,再循环运行。值长同意上述安全措施,并布置运行人员执行。7月22日15:42,机组单元集控室#2机A循环水泵跳闸报警,CRT监视器显示#2机组A循环水泵出口液压蝶阀控制电源失电状态。运行人员立即按照《循环水系统反事故措施》要求,#1机组值班员立即关闭#1、2机组循环水母管联络门,确保#1机组正常运行;#2机组人员远方操作,关#2机组A循环水泵出口液压蝶阀,不成功,立即通知循环水泵房值班员就地关闭;同时,#2机组值班员,快速减负荷。15:44,因#2机凝汽器循环水压力急剧下降,机组低真空保护动作跳闸。7月22日17:31,#2机组重新并网运行。原因分析:#2机组DCS计算机事故记录:#2机组低真空保护动作跳闸;#2机组A循环水泵出口液压蝶阀控制电源失电保护动作。循环水泵出口液压蝶阀控制电源失电保护:由循环水泵出口液压蝶阀全开和全关限位开关的信号反馈至DCS扩展继电器K4和K5同时失电时,延时启动跳循环水泵。DCS扩展继电器K4失电原因:当时2A循环水泵出口液压蝶阀在全开位置运行方式,其行程开关SQ1常闭接点断开,使全开信号反馈继电器K4继电器处于正常失电状态。DCS扩展继电器K5失电原因:在循环水泵正常运行方式,其出口门全开其行程开关SQ2常闭接点闭合,通过控制电缆经过循泵房配电室PT30配电柜(LS06R03/02)端子排上3号端子转接到主厂房集控室YKTC联锁柜向DCS扩展继电器K5供电。经现场检查发现:在循泵房配电室PT30配电柜(LS06R03/02)端子排上3号端子松动,造成DCS扩展继电器K5供电回路开路,使得K5继电器处于故障失电状态。2A循环水泵跳闸后,造成循环水倒流,引发#2机组循环水母管压力急剧下降,#2机凝汽器真空下降,机组跳闸。
暴露问题:(1)对俄供PT30配电柜上端子腐蚀、松动检查不到位,暴露检修人员定期巡检工作质量不高。(2)循环水泵出口液压蝶阀控制电源设置失电保护是否合理,有待进一步论证。(3)循环水泵出口门控制回路电缆(2000多米)因长距离,电缆布置不规范,存在感应电压比较高的安全隐患。
防止对策:1、运行部和检修部制定《机组运行期间循泵出口门故障处理安全技术措施》专项保证措施,并严格执行;2、策划部牵头组织对循环水系统进行全面运行状态诊断,进行危险点分析,发现事故隐患,制定有针对性整改措施,如电缆问题、失电保护配置问题等。要编制标准工作票;3、组织运行、检修人员循环水泵及阀门控制技术培训,特别是DCS控制与外委设备接口部门的学习掌握;4、对威胁机组安全的设备缺陷,部门专业技术人员要到现场,及时组织和指导消缺工作,制定切实可行的安全措施和技术方案;5、加强各级人员的安全教育,提高安全风险意识,要认真执行“五同时”要求,在布置工作时,交代安全措施。