烯烃公司“1•4”2#气化炉主烧嘴跳车事故
(一)事故经过
2014年1月4日,烯烃公司气化车间五班中班接班时,2#气化炉激冷水B泵处于停运检修状态,A、C泵运行。2#炉中控主操何××接班后对A/C泵电机电流、温度进行巡检,发现A泵电机前轴承温度有缓慢上涨趋势。17时,激冷水A泵前轴温度由接班时的56℃涨到62℃。17时10分,B锁斗进料阀XV0414无关反馈,导致锁斗顺控中断,影响锁斗的运行。何××忙于处理锁斗运行问题,未继续跟踪激冷水A泵电机轴承温度。此时,前轴承温度上涨速度加快,至18时50分达到95℃,引起激冷水A泵跳车,导致激冷水流量低低联锁2#主烧嘴跳车。
(二)原因分析
1.直接原因
激冷水泵P-23201A启动后,电机高负荷运行,电机轴承未采取强制冷却措施,导致前轴承温度高,激冷水A泵联锁跳车,B泵检修,引起激冷水量低低,联锁2#主烧嘴跳车。
2.间接原因
(1)气化车间对激冷水泵电机功率选型偏低的问题重视不够,在激冷水B泵检修时,未联系电气车间对运行A、C泵电机进行特护。
(2)气化车间特护管理不到位,在激冷水B泵检修时,未对运行A、C泵进行特护
(3)电气车间未对气化车间有关激冷水泵电机电流的控制范围进行交底。
(4)中控主操发现激冷水A泵电机前轴承温度由56℃涨到62℃后,未进行汇报,前轴承温度持续升高未及时发现。
(三)防范和整改措施
1.启动大功率机泵前,联系电气车间确认电机状况,启动后并对电机的运行进行监控。
2.加强设备管理,当重要的备用设备在检修时,对运行设备下达明确的特护指令。
3.中控报表增加重要机泵电机轴承温度参数记录,增加声光报警。
4.电气车间对各车间电机电流控制范围有明确的交底。