化工分公司20吨锅炉连续两次结焦灭炉事件

一、事件经过:

3月31日晚班22:08左右,20吨锅炉炉温波动幅度大,大幅度降温一次,最低降至570℃,通过加木炭,减风的操作控制后,没有稳定炉况, 22:40分左右,温度降至620℃,岗位人员在处置过程中发生高温结焦, 4月1日早班3:40,重新启炉,生产逐步加满负荷,恢复生产。4月2日早班4:00左右,同样发生了炉温波动,处置过程中,造成结焦停炉事件。

二、原因分析:

1、20吨锅炉技术与运行管理混乱是造成20吨锅炉连续结焦的直接原因。燃煤管理差,煤中有大块矸石,堵塞风道,未要求过筛处理;下底料管理混乱,无下料时间与数量的技术管理;给风与给煤量无技术数据,进风量与给煤量随意性大。每次事件基本都是在下底料之后发生,底料下的多,炉内热量减少,加煤时炉温下降,再加木炭提温,待炉温回升,炉内可燃物量又太多,所以结焦。

2、炉温波动时,采取应急措施不得当,未及时压火重新启炉;在锅炉历年运行过程中,发现炉膛截面过大,风机与风量不匹配,在2009年大修过程中,封堵了炉膛外围三排风帽,造成炉内蓄热偏小,炉温出现波动时,难以控制。

三、防范措施:

1、加强入炉煤质管理,锅炉用煤全部使用过筛煤,东库区为过筛大阳煤成品库,专人负责,每周取样分析一次。

2、锅炉运行控制,稳定鼓风量,根据入炉空气温度的变化,调整鼓风开启度;稳定给煤转速与下料量。

3、炉温波动控制:如遇到炉温波动,炉膛温度低于800℃,杜绝减风操作,立即组织进行压火处置,不得使用木炭救火,预防锅炉结焦。

4、布风系统检查:利用小修机会,按照布风板风帽安装图纸,检查风帽安装是否符合要求。

5、技术改造:利用年度大修机会增加锅炉DCS操作系统,增设鼓风流量计,数字显示给煤转速表。