油厂事故案例

  1、2006年大连华良集团福建金石制油有限公司浸出车间爆炸事件(9人死,2人伤)

  事故过程:2006年6月27日上午10点30分许,福建漳州金石制油有限公司浸出车间爆炸事件,造成9人死亡,轻松2人。漳州市消防支队共同展开火灾原因调查为,工人更换刮板浸出器内突然爆炸。

  据福建省消防总队、漳州市消防支队的火调专业人员联合调查爆炸现场的消防人员介绍,爆炸发生时工厂在停产检修。由于浸出器内下料斗的一个刮板坏掉,从6月20日开始,浸出车间就停止生产,检修设备。当日上午,维修工杨志文和王振友(均为内蒙古籍)下到浸出器内更换刮板。这时在浸出器里面还存有20多吨的混合油,分别由大豆油、溶剂等组成。由于里面储存有易燃易爆的混合油,不能通电,两人也没有带照明设备,借着外面光线,他们顺利地更换其中3片有故障的刮板。大约在上午10时30分,当他们要更换第4片刮板时,爆炸突然发生,浸出器内的氢汽油和易燃易爆溶剂,猛烈燃烧,瞬间淹没了整个车间。

  事故原因: 维修人员违章作业和维修安全措施落实不到位。

  2、1999年山东枣庄油厂浸出车间发生特大爆炸事故(死5人,伤6人)

  事故过程:

  1999年7月19日山东枣庄制油厂浸出车间浸出器胚料水份过高,造成浸出器下料搭桥,车间操作人员打开人孔进行清料疏通,而由于溶剂挥发太多蔓延到整个浸出车间外围。由于豆粕打包房车间的门口连着浸出车间,溶剂已蔓延到打包车间。而此时的豆粕打包车间人员正进行打包作业,作业人员的脚踏开关不是防爆开关,脚踏是产生明火,造成火灾瞬间蔓延到浸出车间直至浸出器,造成了浸出器爆炸。现场作业人员11人,造成5人死亡,6人受伤。

  事故原因:

  1、车间建筑不符合安全规范,粕打包和浸出车间没有达到规范要求间距;2、生产工人违章操作。

  3、2007年山东新良油脂有限公司大豆筒仓埋人事故(造成2人员死亡)

  事故过程:

  2007年8月31日,新良油脂筒仓内大豆由于气温较高,在贮存过程中产生搭桥和结块,两名临时工人进入筒仓内进行作业,进入仓中没系带安全带和安全绳等安全措施。当时仓中大豆结块,在作业过程中,搭桥、结块的大豆造成塌方,一人被大豆掩埋,另外一人上前施救,两名工人均被埋没。后经救援人员把出料斗割开,将大豆放出,救出时两人已窒息死亡。

  事故原因:

  1、安全生产制度不健全。进仓时没有限制区域许可证手续,生产管理松懈,人员没带安全设施就进仓;2、没有认真的评估安全隐患的存在。进仓没测量仓内氧气含量就进入仓作业。

  4、2001年辽宁富虹油品有限公司油罐爆炸(2人死亡)

  事故过程:

  2001年5月16日下午15:00左右,辽宁富虹油品有限公司油罐发生爆炸,两名焊接工人当场死亡。

  辽宁富虹油品有限公司储油罐灌顶部人孔,两名焊接工人采用电焊作业。焊接作业时没有采取保护和防护措施,由于罐内的毛油残溶过高,夏天气温较高,导致毛油灌内的溶剂气体含量过高,溶剂气体遇到明火后油罐产生爆炸,现场两名工人当场死亡。损伤数百吨豆油。

  事故原因:焊接工人严重违章作业,危险区域作业时没有防护和救援设施;工厂安全生产制度不健全。